20**車間年終工作總結由小編輯收集整理,這是一篇關于**車間年終工作總結,歡迎瀏覽借鑒!
歲月如梭,光陰荏苒。又是一年冬將去,在這辭舊迎新的日子里,回首工作,百感交集。在各級領導的關懷和支持下,各項工作取得了很大進步?,F在從拉晶和施工監督兩方面做一簡單總結。
一、十二年拉晶工作的簡單回顧
從**年**月拉晶開始,到現在已有十二年了。從三臺西貝爾爐開學拉晶,到老8臺車間出徒,歷經晶龍松宮到電子材料即松宮v車間的安裝調試。歲月滄桑,與時俱進,每臺單晶爐的周邊,都留下了我操作和維修的足跡。十二年教了很多學徒。據不完全統計,徒弟從進廠到出徒全部是由我教的也有21批。共計37
人。最近教的是卓越和玉峰。徒弟中現在當部長的有2人,當主任的有5人。也有去集團和集團內其他單位當技術骨干或高級行政管理人員的。十二年期間我從拉晶、維修、班組管理、統計匯總、工藝研發
、設備檢驗、工程監理等方面取得了很大成績。積累了豐富的工藝經驗和管理經驗。參加了多次專項培訓為自己充電。十二年中下班時間,利用離家近的方便,多次深夜專程來修爐子和解決拉晶難題。一不怕苦,二不怕累,三不講報酬,四不圖高升,默默無聞的工作了**年多。
二、上半年在研發中心的工作總結
金融危機并沒有影響20**年研發工作的開展。從正月初六開始調試設備公司自產的90爐和自產的控制柜,并作ccd全自動控徑的實驗,取得了一定成績。為全自動單晶爐的正常運行奠定了理論基礎和實踐經驗。成功完成了8018、8020、9020、9022熱系統拉制6寸、6.5寸、8寸和9寸單晶的實驗和規模生產??茖W分析了單晶氧碳含量、壽命和衰減的數據。對比計算出了生產成本特別是用電量的最佳方案。完成了磁場拉晶,鉬導流筒和鎢絲繩的拉晶實驗創新項目。以及改變晶堝轉,改變冷卻方式等生產工藝的改進和提高單晶少子壽命的創新,均取得了一定成績。為拉晶工藝的改革創新和節能降耗作出了一定的貢獻。
三、下半年多項施工質量的監理
下半年主要進行了生產部四大類28項施工項目的全日制跟蹤質量檢驗。
1、v車間土建工程的監督
從6月9號接受v車間土建工程以來,面對一個陌生的行業,努力發揚我刻苦、好學、愛崗敬業的精神。我深知:要想監督好,必須自己不僅懂、還要精。于是我首先從看圖學起,利用2天的時間將工程圖紙全部看完看懂。為了能及時了解工程情況和施工中存在的問題。我每天早晨提前半小時到廠,到所負責的i車間、
iii車間和v車間所有施工點轉一圈,發現問題及時協調解決。每天8:10以前去張部長辦公室匯報工作。我為了把工作做得更好,自定作息時間表,嚴格要求自己,并根據工程進展情況,多次加班。夏天連續一個半月,基本都是5點下班后,我加班到7點和建筑隊一塊下班,除完成監督工作外,還幫主任完成iv車間水路管件的統計,匯總,分析和預定v車間用料等工作。并及時高效完成領導交給的其他的任務。每天晚上加班學習cad制圖,看多種建筑書籍和網上資料。就這樣監督完成了80臺單晶爐基礎、80臺真空泵基礎、12臺冷卻塔基礎、2臺ar罐基礎、3臺變壓器基礎和配電室各室內設備的基礎,以及iii車間危房改造等土建項目。對每一項土建每天所干的活,都一一測量并與圖紙對照,發現了許許多多的問題,自己和施工領導協調解決了很多,也有一些匯報給了領導由領導解決。為公司減少了由于土建錯誤造成的不必要的損失,進一步提高了工程質量。
2、鋼結構平臺和循環水路焊接的監督。
我成功監督完成了車間**平米鋼平臺和配電室400平米的鋼平臺,以及各泵房的鋼梯和小鋼平臺;完成了v車間循環水路純水和自來水管路的焊接監督;完成了真空泵房、板換泵房、管道泵房、制冷機房管路的焊接施工檢驗;以及i車間的純水和自來水管路的焊接施工檢驗。我都一一認真監督。為了更好得檢驗除銹、焊接與涂裝質量,我自學了鋼結構,焊接質量檢驗標準,焊縫的等級分類標準和常見焊接缺陷的檢驗與處理,以及除銹等級st2、st3的標準,掌握了焊接缺陷與除銹等級的規范,應用于施工中檢驗質量,使施工質量進一步提高。
3、裝修吊頂與自流平樹脂地面工程的監督
我監督完成了iii車間天花板的更換,和v車間墻體裝修與吊頂。與江蘇七彩虹裝飾公司結下了良好的友誼。與揚州保力樹脂地面有限公司完成了v車間鋼平臺自流平樹脂地面,以及爐臺面、車間下層地面、真空泵房、空調器室的樹脂地面和純水池環氧frp內壁的施工檢驗。發現了許多質量方面的問題。杜絕了施工托工減料、在材料上作*、在時間上求速度的弊端。為公司挽回了損失,提高了施工質量。
4、對配套設備安裝調試的質量檢驗
我嚴格對冷卻塔、氬氣罐、高低壓銅排、板換與循環泵、變壓器、制冷機、中央空調以及風管的安裝調試質量檢驗。特別是冷卻塔包括i車間和v車間的,中央空調包括iii車間和v車間風管的檢驗。我找出冷卻塔存在的問題20多項。已和亞太集團多次協商,大部分問題已解決,個別問題正在解決中??照{風管更是令人頭疼的事,為了確保質量、不掉粉塵,我們改送風風管為有機內層,但目前國內生產工藝還不成熟,且沒有一個廠家的風管不修補就合格。面對這一現實,我看實物、找問題與山東德州亞太集團和石家莊世紀達公司協商。重新制定檢驗標準和現場拉力實驗、耐酸實驗要求,將iii車間的228根有機風管和五車間的
230根有機風管逐根檢驗,并編上號。將無機風管也一一檢驗。有機該修補的修補,該重做的重做,合格檢驗寫號后才可安裝。為達到這一目的我還多次加班,為了趕工期不誤安裝,并且后半夜2次冒雨、1次冒著暴雪到公司檢驗風管。受到了施工單位的夸獎和領導的好評。
篇2:公司生產車間(部門)20xx年度工作總結
公司生產車間(部門)20**年度工作總結
20**年在緊張和忙碌中已經畫上了句號。本年度車間的生產工作目標基本可以達到。設備完好率月平均為95%以上,生產人員工傷事故為0。生產供貨期能基本能夠在要求時間內完成。
截止12月31日本年度共生產公司產品1134820極(↑31.9%),其中***產品(包括*、*、*、*附件)共生產441955極(↑17.8%),***產品(包括*、*、*附件)共生產222854極(↑106.5%), ***產品共生產15741臺(↓22.5%),***產品共生產37261(↑31.9%), ***產品共生產70892極(↑75.45%)。外購***產品共入庫8365臺(↓30.5%),***產品共入庫63961臺(↑214.8%),***產品共入庫42216臺(↑23.8%),***產品共入庫2356臺(↑43.2%),***產品共入庫384臺(↑16%),***產品共入庫5661臺(↑128.7%),***產品共入庫3515臺(↑101.1%)。
20**年的生產任務比以往任何一年都要繁重,銷售量從3月份下旬就開始上升,直到12月上旬生產一直處于緊張狀態。全年車間加班170多次,其中包括20幾個周日。除去節假日平均每二天就有一天在加班,而且 5月份連續工作4周沒有休息日。在全體生產員工的共同努力下,克服了人員、設備、原料、工藝技術等種種困難,充分利用現有資源,全年生產總產量創金鐘公司成立以來的最高紀錄,對公司的銷售工作給予了大力的支持。
20**年是幾年來生產員工入廠最多也是最不穩定的一年。1月份車間在職人員40人,到12月份在職人員達到53人,一年中入廠近50人次,辭職近30人次。目前為止,車間員工有40%是今年新入廠的員工。新員工比例大,個人手法及熟練程度良莠不齊,個別員工個人素質較差, 對生產效率和產品質量都有一定的影響。車間根據各班組及工序的實際情況,重點對裝配、焊接、組裝等工序進行人員合理調配,力求達到均衡生產。11月份又采取了車間班長輪換的方法,增加班長對車間各班組工作的了解,互相取長補短,對提高生產效率和減少質量問題的發生起到一定的作用。
公司成立至今已經走過了16個年頭。車間生產設備也經歷了嚴峻的考驗。大部分設備老化嚴重,經常有設備出現故障。個別設備長時間帶病工作或無法修復。注射機、電磁裝配等設備生產能力有限,日生產量不足2000件。針對以上問題,車間繼續加強設備的維護保養工作,力爭有問題早發現早解決,減少設備故障的發生。出現故障及時督促維修人員對故障設備進行修復,將設備問題對生產的影響減少到最小。另外安排維修人員對12.1/12.2電磁焊接設備進行了改造,改進后二個操作者可同時進行同樣線圈的電磁焊接,工作效率翻倍。電磁裝配等設備和修復工作也在計劃之中。
由于銷售量的上升,生產產量也隨之大幅增加。這樣按往年的原料部件的供應量遠遠不能滿足生產的需求,動靜鐵芯、***部件、*部件等時有應給不足現象,對生產造成惡性循環。訂單等件現象常有發生,甚至壓二三周的訂單發不出去。車間及時與公司溝通,抓大放小,對重要客戶的訂 單優先生產,必要時利用現有成品和半成品進行改制,抓緊一切可利用的時間,想盡一切可行的辦法組織生產,盡可能保證客戶的供貨期。
一年的生產過程中,一度為成品返修問題所困擾。在問題解決前,杠桿、手柄、動觸頭的問題懸而未決,有些時候生產是在等結果的狀態,不能提前備件,很大程度上影響了生產效率和周期。為了能及時給客戶發貨,唯有用時間來解決,層層篩選,反復修理調試,盡可能最大限度減少不合格產品出廠。另外,有些部件入廠及工序檢驗不到位甚至不檢驗,往往到批量生產或到成品檢測時才發現問題。使用前需經挑選,去刺,整型等處理,增加生產工序,做了很多無用功。車間加強了各工序自檢工作,首件、加工過程中都要認真自檢,防止不合格品轉入下道工序,減少成品的返修量,盡可能少做不必要的工作。
由于生產任務的加重,時常加班加點,車間對生產現場的管理有所放松。一年中對5S管理的落實工作做的不是很到位,生產場地內到貨的整機產品、入庫的成品、待制品、待用的包裝物比比皆是,定期的清理工作也未能次次按時做好,有失公司以往的水準。這也是來年的工作中應當加強和重點注意的。
20**年對公司來說應該是至關重要的一年,我們生產車間當保證生產設備正常運行、儲備材料、部件及常規型號成品的庫存,以使公司搬遷工作順利進行。以最短時間的恢復生產,不影響對客戶的供貨,是本年度工作的重中之重。
1.操作者的素質和熟練程度決定了工作效率和質量,所以公司應提高薪資福利待遇,減少不必要加班,盡可能保證現有人員的穩定性。另外,應繼續招收新員工,對現有員工汰弱留強,提高車間員工的整體素質。
2.利用搬遷前的幾個月時間,盡可能做好成品及部件的儲備工作,以保證搬遷期間不影響常規產品的正常發貨。這就需要有充足的原料部件的供給,尤其是華生方面供應的***、***、***、***的相關部件??紤]到春節長假,應盡早督促提前進行部件儲備。
3. 搬遷后,維修人員除車間設備維修外,必將擔負起整個公司的水暖、照明等其它雜務。目前車間設備維修工作已是非常繁重,2個人不可能擔負起如此多的工作。另外,注射機操作者也不可能象現在這樣經常加班到18-21點,應該考慮倒班(現有土徒工不可能勝任)。所以應該盡早培養2名男員工,以備不時之需。
20**年的工作已經開始,我們車間全體員工將認真地面對每一天的工作,團結一心,再接再厲,克服困難,為公司的發展再上一個臺階做出應盡的努力。
篇3:公司生產車間(部門)20X學年工作總結
公司生產車間(部門)20**年的工作總結
伴著新年歡快的氣氛, 20**年在緊張和忙碌中過去了?;厥走^去的一年,或許沒有轟轟烈烈的戰果,但也確實經歷了不平凡的考驗和磨礪。在這辭舊迎新之際,對本部門一年來的工作做以總結,同時祈愿我們公司明年會更好。
20**年生產車間全體員工齊心合力,克服了種種不利因素,在相關部門的協助下,按照年初制定工作計劃展開工作,總體上完成了公司下達的工作目標:
一、生產計劃完成率100%,供貨及時率95%以上
截止 12月27日本年度共生產公司產品779862↑極,其中**產品(包括**附件)共生產375215極↑,**(包括**附件)產品共生產107888極↓, **產品共生產20298臺↑,**產品共生產28254臺↑, **產品共生產40400極↓。外購**產品共入庫34107臺↑,**產品共入庫1645臺↑,**產品共入庫331臺↑,**產品共入庫2475↑臺,**產品共入庫1748臺↑, **產品共入庫12043臺↓、**產品共入庫20321臺↓。
8月份以后,長沙、沈陽、鄭州、北京、四川等地陸續訂貨,而且訂單大且供貨期短,為了保證按期交貨,生產車間克服了人員不充足,設備模具故障頻出,外購部件供應不及時等困難,調整工作時間,周日不休息,晚上經常加班到6:00~8:00,合理調配人員,打破班組界限,積極與外協及庫房溝通,充分利現有的人、機、料、法、環,盡可能以最短的時間發貨。
二、設備完好率95%以上,安全事故率為0
本年度車間能按年度保養計劃進行設備的月保養,并能按設備周期檢測計劃進行關鍵檢測設備的周期校準。設備出現問題做到早準備,早發現,早解決。生產設備基本可滿足公司的生產需求。車間天天不忘安全,不管什么情況,都嚴格遵守安全守則,按操作規程工作。全年度未發生重大人身傷害、設備損壞之類的安全事故。生產人員事故為0。
年初按設備維護保養計劃完成了熱脫扣檢測、型式試驗設備的校準工作,保證了產品檢測的可靠性。通過對端子加工機以及線圈加工設備送料氣缸的修復,解決了風壓不足0.7Mpa設備不能工作的問題,現在0.5Mpa左右即可正常工作。5月份更換了一臺注射機的控制系統,并通過幾次集中維修,更換密封圈及易損、老化部件,解決了設備漏油的問題,同時也基本消除注射機的現有其它隱患。
另外,車間組織利用不常用的焊機改造成焊接**產品靜觸頭的設備,避免了以往**與**產品在某些焊接工序上存在著人員設備上的沖突,現在二種產品可以由不同人員在二臺設備上同步加工,大大提高了生產效率。
三、按5S進行現場管理
經過查找相關資料補充、細化了原來的5S管理規定、工位器具管理規定、周轉搬運管理規定。對車間現場的原料部件、合格品、返修品、廢品、工量具、工位器具、生活用品、生產垃圾等都做了詳細規定。并組織班組長及其成員學習,將5S管理深入傳播到員工當中。對生產現場以車間班組為單位劃分5S區域及責任人,每個班組的每臺設備,工作臺都有專人負責,做到日清掃、周整理、月整頓。
完善對責任人、責任班組的考核監督制度,堅持對各班組的5S運行情況進行監督考核。按照班組5S考核表不定期對各班組的現場時行檢查,將檢查結果進行匯總分析,對多次檢查不合格的班組和個人按照相關規定處理。并根據個人德(敬業精神、責任感及道德行為規范)、勤(工作態度)、能(技術能力,完成任務的效率和質量、出差錯率的高低)、績(工作成果、能否開展創造性的工作)進行評選,將優秀員工上報到公司給予一定的獎勵。
四、制定并實施車間各項工作流程
年初按公司要求制定了各班組班組(零件班,預裝配班,裝配班,成品班,維修班)、退回產品處理、不合格品處理、廢品處理、外購整機產品檢測等工作流程,并下發各班組進行消化吸收,逐步按照已制定的工作流程進行每項工作,使之成為一種工作習慣。在實際運行中不斷對近各種工作流程做以總結,提高工作流程的適用性和有效性。經過近一年的運行,對生產管理,提高工作效率,避免質量問題起到了積極的作用。
五、減少不必要返修工序,控制返修工時
制定完善了新的工資管理規定,每批次零部件、產品完成后,由班長收集核實班組成員在本批次零部件、產品所完成工作及數量,確認無誤后在工票上簽章,并連同本批次零部件、產品的臨時計劃單、入庫票、成品轉序卡/交檢單一起交到車間統計上賬。取消原來與返修相關的計件工序,工票上只能反映出所做的返修工作及數量,返修工時由車間給出。同時,根據實際情況對車間計件工資的基數提高了1~5%,如有加班,除計件工資外,每小時還有一定的加班工資。
按新的工資統計方法計算工資后,返修工時減少了,員工工資收入也有了一定程度的改善,充分體現了多勞多得的原則,員工的工作積極性有了顯著的提高,對員工的穩定性也起到了很大作用。
生產部門在過去的一年里,在公司領導的正確領導下,基本順利的完成了公司下達的各項生產任務。雖然做了很多的工作,也取得了一定的成績,但是同時也存在許多的問題需要解決:
1. 補充配備一線工人迫在眉睫。
目前車間五個班組共36人,其中新員工達到1/3,而且大部分入廠時間在1~3個月,一年中平均每個月有2人離職。按今年的產量來看現有人員和素質略顯不足。更重要的是面對明年的搬遷,現有人員的不穩定性仍然極大,我公司一線工人幾乎都是熟練工種,人的因素對生產非常重要。
2. 車間新員工缺乏必要的